液压剪板机和液压折弯机常见故障及其排除方法

  液压剪板机和液压折弯机常见故障及其排除方法/iu7I一.4。。舯厂1、)\箱,油泵作无负图1荷空运转。1油泵电机组2,11,12电磁阀3,剪切。当1霎。譬衣D,,lu,丁咧网lJl41DT通电时,电单向阀16.压料脚l7.油缸l8.磁阀2的阀芯切缀气缸l9.上刀架2O、21,22.阻尼换到右边工作位塞23,24.行程开关置,此时压力拉制阀4关闭,主油液流向方向控制阀6、7,分别进入压料脚13及顺序阀(由件8和9组成)。...

  /iu7I一.4。。舯厂1、)\箱,油泵作无负图1荷空运转。1油泵电机组2,11,12电磁阀3,剪切。当1霎。譬衣D,,lu,丁咧网lJl41DT通电时,电单向阀16.压料脚l7.油缸l8.磁阀2的阀芯切缀气缸l9.上刀架2O、21,22.阻尼换到右边工作位塞23,24.行程开关置,此时压力拉制阀4关闭,主油液流向方向控制阀6、7,分别进入压料脚13及顺序阀(由件8和9组成)。顺序阀的预调压力为7MPa,而方向控制阀6的复位弹簧开启压力为0.4MPa,因此顺序阀开启时间滞后。由于有顺序阀存在,当1DT通电后,上刀架下行前压料脚必先下行压住钢板,当压力升高到7MPa以上时,顺序阀开启,上刀架下行开始剪板。(3)返程。剪切完毕,1DT失电,2DT、3DT通电,油缸17及压料脚16卸荷,它们分别在压缩氮气收稿日期:1997一O8一O423的作用下,停在预定位置。1.2常见故障及其排除方法(1)油泵启动后,1DT通电,上刀架19及压料脚16均无动作。此时应首先考虑压力控制阀4可能卸荷,检查阀的锥面有无异物、阀芯是否卡死,阀芯上的阻尼孔是否畅通,溢流阀3及电磁阀2的阀芯是否卡住;其次应考虑方向控制阀15可能卸荷,检查阀芯及电磁阀12是否失灵机常见故障及其排除方法、有无异物卡住。若以上两处均无问

液压剪板机和液压折弯机常见故障及其排除方法

  ,则要由有经验的工人、技术人员检查油泵是否损坏,考虑更换油泵。(2)油泵启动并使1DT通电,压料脚16会下行压板,而上刀架无反应。此现象

  明方向控制阀6、7及15是正常的,而方向控制阀1O处于卸荷状态。应检查该处有关部位:阻尼塞21、方向控制阀1O的阀芯锥面有无异物、电磁阀11是否失灵不复位。(3)点动时上刀架不能稳定地停靠在任意位置,而会慢慢返程。此故障虽不影响剪板动作,但会造成无法调整和检测刀片间隙。发生此故障的原因为:①方向控制阀1O锥面密封不良或顺序阀有内泄。可取出控制阀1O及溢流阀9,倒入煤油,检查其密封情况。②油缸与柱塞间的密封面泄漏,应更换密封件。(4)1DT通电后,压料脚16与上刀架19间无先后顺序动作且压料脚压下无力,以致剪板时板料移动。其原因是顺序阀压力调节不当,应调整其开启压力至7MPa。(5)点动时,手松开按钮后压料脚自动返程。其原因是方向控制阀6的背压控制油路不畅通,造成户,使油液从BA反向流动,应检查该控制油路。(6)上刀架返程速度太慢,而且达不到上止点。其原因为氮气缸中氮气压力不足或存在泄漏,应补充氮气或更换缸内密封件,并检查缸内有无密封润(1)提高了设备精度。大修后厂有关部门组织验收组到现场对整机进行了几个项目的检验,其结果为包括砧座在内的四项达到了国家一级精度,其余项日达到了国家二级精度。(2)保证了锻模中心与锤杆中心的重合,解决了锻锤在锤击时产生的偏击与扭转问题,从而延长了锻锤寿命,提高了锻件质量。(3)利用现有的简单操作工具和量具,采用就地修理

  修理,降低了修理费用,工期由原定计划的180天缩短到了45天,取得了较好的效益。(4)通过借鉴5t模锻锤的大修理经验,我们又成功地完成了3t模锻锤的大修。维普资讯锻压机械1/1998滑油。(7)上刀架下行至下止点后换向返程瞬间有液压冲击声。其原因为:上刀架下行时,管路中液压油呈高压状态,管路及油液中储存了大量的能量,当上刀架返程时,油液卸荷,该能量突然释放引起液压冲击。为使此能量缓慢释放,宜改小阻尼塞22孑L径。(8)点动时有冲击声。其原因为:方向控制阀1O关闭速度太快,应将其背压控制油路中的阻尼塞21减小。(9)上刀架返程至上止点或任意位置停止时有冲击声。其原因为:方向控制阀1O突然关闭、压力控制阀4突然开启引起液压冲击。此时,应减小阻尼塞2O、21的孑L径。相反,若上刀架返程至上止点后(即上刀架已碰上行程开关)仍会继续上行,产生撞缸现象,说明阻尼塞21的孔径太小,造成方向控制阀1O反应不灵敏,应将阻尼塞21孔径加大些。因阻尼孔的大小与油泵及整个液压系统的性能有关,故必须根据实际情况调节。(10)油泵空运转时,压料脚小范围上下波动。其原因是方向控制阀6内的复位弹簧开启压力小于0.4MPa,应更换弹簧。(11)剪切完毕,压料脚复位时并不完全到位。其原因是卸荷阻力过大,应更换方向控制阀15中的复位弹簧,使其刚度减小。若只是个别压料脚不复位,则说明该压料脚的弹簧刚度过小液压剪板机和液压折弯,此时只需更换该处弹簧即可。(12)满负荷剪板时,上刀架无力、剪不断。其原因为:①压力控制阀4失灵,应检修该阀或调整卸荷压力至

  值。②刀片间隙调节不当、太小,应按说明书或刀片间隙标牌规定值调整。2液压折弯机常见故障及其排除方法我厂生产的wD67Y--63/2500和wD67Y一100/3200型折弯机液压原理如图2所示。2.1工作原理(1)空运转。1DT、2DT、3DT均不通电,油泵启动后流出的油液经三位四通电磁阀“H”型通路流回油箱,油泵作无负荷空运转。(2)滑块快速下降。1DT、3DT通电,三位四通电磁阀阀芯切换到左边工作位置,主油流进入油缸上腔,下腔油液经插装阀B口一A口流回油箱(由于3DT通电,插装阀C口通油箱,阀芯开启,使得油液从B--~A)。当滑块快速下降时,油缸上腔形成负压,其通过液控单向阀5充液。(3)滑块慢下(工进)。IDT通电,油缸上腔进油,下腔的油液则经溢流阀8(调定开启压力10MPa)挤出,使滑块实现慢下。图21.油泵电机组2.电接点压力表3,8.溢流阀4.电磁阀5.液控单向阀6.球阀7.插装阀9.油缸(4)返程。2DT通电,三位四通电磁阀阀芯切换到右边工作位置,压力油经A口进入B口至油缸下腔。液控单向阀在控制油的压力下开启,此时油缸上腔的油经液控单向阀及电磁阀4流回油箱,使滑块实现快速返程。2.2常见故障及其排除方法(1)掉刀,即滑块停在任意位置时缓慢下滑。其原因是油缸下腔的油液有泄漏。此时应首先检查溢流阀8内装的密封件有无损坏、里面有无脏物;其次应检查球阀6是否失灵;最后检查插装阀的锥面有无微漏,检查方法见剪板机故障(3)(2)滑块上升后随即快速下降。其原因是插装阀长期处于开启状态,使油缸下腔无法形成背压。此时应检查球阀6及插装阀7阀芯是否卡死。(3)2DT通电后,滑块不返程。其原因为:①溢流阀8失灵或该阀预调压力过低。②电磁阀4阀芯被异物卡死不换向。此时应检修溢流阀8、调整其压力至规定值10MPa或检修电磁阀4。(4)油泵启动后,按“点上”或“点下”时,滑块毫无反应,压力表指示值为零。此时应检查溢流阀3、电磁阀4及液控单向阀5,因为此三处总有一处卸荷了。上述是我厂两类液压产品的常见故障及其排除方法。经多年的实践证明,这些方法是行之有效的。另外,油液清洁度好坏不仅会影响油泵寿命,而且也是造成液压系统常见故障的主因。因此,为了延长油泵使用寿命、减少液压系统故障,必须高度重视油液清洁度问题。维普资讯

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